微生物实验室污染废弃物(包括培养基残渣、菌液离心管、接种环、实验耗材等)常携带大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、结核分枝杆菌等致病菌,部分还含耐热芽孢(如枯草芽孢杆菌黑色变种),若灭菌不透彻,不仅会造成实验室交叉污染,还可能通过气溶胶传播引发公共卫生安全风险。传统灭菌工艺多采用固定参数(121℃、20 分钟、重力排气),存在灭菌死角、芽孢未全部灭活、玻璃耗材破损率高(超 5%)等问题,难以满足 GB 19489-2008《实验室生物安全通用要求》中 “灭菌合格率 100%、生物安全风险可控" 的严苛标准。本实验以立式高压蒸汽灭菌器为核心设备,通过优化关键参数,构建适配不同污染废弃物的安全高效灭菌体系,为微生物实验室生物安全管控提供技术支撑。
一、实验材料与方法
(一)实验材料
污染废弃物样本:制备三类典型污染废弃物 —— 含大肠杆菌(ATCC 25922)的 LB 液体培养基(浓度 1×10⁶CFU/mL)、沾有金黄色葡萄球菌(ATCC 29213)的接种环、含枯草芽孢杆菌黑色变种(ATCC 9372,耐热芽孢指标菌)的离心管,均模拟实验室实际污染场景制备;
生物指示剂:采用嗜热脂肪芽孢杆菌 ATCC 7953 菌片(含菌量 1×10⁶-1×10⁷CFU / 片),作为灭菌效果核心检测指标(芽孢杀灭率需达 100%);
设备与耗材:50L 立式高压蒸汽灭菌器(支持温度 105-134℃、压力 0.05-0.2MPa 可调,带数显参数记录功能)、生物安全柜、恒温培养箱(37℃)、无菌培养皿、LB 固体培养基、玻璃离心管(10mL)、金属接种环。
(二)实验方案
采用正交实验设计(3 因素 3 水平),以芽孢杀灭率(primary 指标,目标 100%)、耗材破损率(secondary 指标,目标≤1%)、灭菌能耗为评价指标,系统优化关键参数:
实验因素与水平:
灭菌温度(A):121℃、125℃、130℃(覆盖常规灭菌与强化灭菌温度范围);
保温时间(B):15 分钟、20 分钟、25 分钟(匹配不同污染物耐热性);
排气方式(C):重力排气(传统方式)、脉动排气(3 次脉动)、阶段排气(升温段 1 次 + 保温前 2 次);
实验流程:
每批次将 3 类污染废弃物与 5 片生物指示剂均匀放置于灭菌器内(包括腔体角落、上层、下层等易形成死角的位置);
按设定参数启动灭菌程序,结束后取出生物指示剂,在 37℃恒温培养箱中培养 48 小时,观察是否有菌落生长(无生长则判定灭菌合格);
统计芽孢杀灭率(合格生物指示剂量 / 总投放量 ×100%)与耗材破损率(破损离心管 / 总投放量 ×100%),同步记录灭菌过程能耗数据。
二、实验结果与优化分析
(一)参数影响规律分析
灭菌温度的影响:
121℃时,芽孢杀灭率仅 92%,主要因部分芽孢(如枯草芽孢杆菌黑色变种)耐热性强,常规温度无法全部灭活;
125℃时,芽孢杀灭率提升至 100%,且玻璃耗材无明显破损(破损率 0.5%),温度升高加速了蒸汽对芽孢细胞壁的破坏,同时未超出耗材耐热阈值;
130℃时,虽能维持 100% 芽孢杀灭率,但高温导致玻璃离心管热胀冷缩应力增大,破损率升至 3%,且能耗较 125℃增加 18%,经济性不佳。
保温时间的影响:
15 分钟保温时,灭菌器腔体内部温度未全部均匀,角落位置生物指示剂出现阳性反应(杀灭率 94%),灭菌不透彻;
20 分钟保温时,腔体温度均匀性提升(各点位温差≤±0.5℃),芽孢杀灭率达 100%,耗材破损率控制在 0.5%;
25 分钟保温时,灭菌效果无显著提升,但能耗增加 10%,且长时间高温易导致培养基残渣碳化,附着于灭菌器内壁增加清洁难度。
排气方式的影响:
重力排气依赖热蒸汽自然排出冷空气,易在腔体底部形成冷空气滞留区(灭菌死角),芽孢杀灭率仅 95%;
阶段排气通过分阶段排气减少冷空气残留,杀灭率提升至 99%,但仍存在局部死角;
脉动排气通过 3 次抽真空 - 注入蒸汽的循环,透彻排出腔体及废弃物内部的冷空气,蒸汽穿透力显著增强,芽孢杀灭率达 100%,且灭菌均匀性最好(各点位合格率一致)。
(二)最佳参数组合确定
综合三项指标优化结果,确定最佳灭菌参数为:灭菌温度 125℃、保温时间 20 分钟、脉动排气方式。此参数组合下,芽孢杀灭率 100%,玻璃耗材破损率 0.5%,单批次灭菌能耗较传统工艺(121℃、20 分钟、重力排气)降低 12%,实现 “安全、低损、节能" 的三重目标。
三、多场景应用验证
将最佳参数应用于微生物实验室不同类型污染废弃物处理,连续开展 30 批次验证实验:
普通致病菌废弃物(大肠杆菌、金黄色葡萄球菌污染样本):30 批次检测均无致病菌残留,灭菌合格率 100%,较传统工艺缩短灭菌时间 5 分钟,适配实验室高频次废弃物处理需求;
耐热芽孢污染废弃物(枯草芽孢杆菌黑色变种、炭疽杆菌模拟样本):所有生物指示剂培养后均无菌落生长,透彻杜绝芽孢类致病菌传播风险;
易破损耗材(玻璃离心管、容量瓶):破损率稳定在 0.3%-0.5%,较传统工艺(破损率 5%)降低 90%,减少实验耗材浪费;
生物安全合规性验证:实验数据(参数记录、灭菌效果报告)可全程追溯,满足 GB 19489-2008 对生物安全二级实验室的灭菌记录要求,顺利通过实验室资质复审。
四、操作规范与注意事项
为确保优化方案落地效果,需配套标准化操作流程:
装载规范:废弃物需分类装载(固体与液体分开),装载量不超过灭菌器腔体容积的 80%,且留有蒸汽流通间隙(避免堆叠导致灭菌死角);
排气确认:脉动排气阶段需观察设备压力表,确保每次抽真空后压力降至 0.02MPa 以下,再注入蒸汽;
冷却处理:灭菌结束后采用自然冷却(避免快速泄压导致玻璃耗材炸裂),待压力降至常压、温度低于 80℃后再开启舱门;
定期校准:每 3 个月用标准温度计与压力计校准灭菌器,确保温度、压力显示精度(偏差≤±0.5℃、±0.01MPa)。
五、结论
本实验通过正交设计优化立式高压蒸汽灭菌器参数,确定 125℃、20 分钟、脉动排气的最佳组合,解决了传统灭菌工艺存在的灭菌不透彻、耗材破损率高、能耗大等痛点。该方案可实现微生物实验室各类污染废弃物的 100% 灭菌合格,同时降低耗材损耗与能耗成本,满足生物安全管控与合规要求。其标准化操作流程与可追溯的实验数据,为微生物实验室污染废弃物处理提供了精准、高效的技术参考,对提升实验室生物安全水平具有重要实践意义。
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